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如何提高球磨機(jī)的效率_如何提高球磨機(jī)處理量近年來(lái),輥壓機(jī)技術(shù)在國(guó)內(nèi)大范圍得到成功應(yīng)用,其增產(chǎn)及節(jié)能降耗作用十分顯著。這大大降低了水泥生產(chǎn)企業(yè)的制成成本,為水泥企業(yè)獲得了更大的利潤(rùn)空間,也為水泥企業(yè)在市場(chǎng)上贏得了競(jìng)爭(zhēng)力。在現(xiàn)階段,增產(chǎn)節(jié)能最明顯的水泥粉磨工藝系統(tǒng)有輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨工藝和輥壓機(jī)半終粉磨工藝。最近,筆者走訪了幾家近期投產(chǎn)運(yùn)行的輥壓機(jī)聯(lián)合或半終粉磨工藝生產(chǎn)線(xiàn),就所見(jiàn)到問(wèn)題反映如下,供廣大水泥技術(shù)工作者參考。 02 聯(lián)合粉磨工藝與半終粉磨工藝的概述 隨著輥壓機(jī)水泥粉磨應(yīng)用技術(shù)的不斷發(fā)展,給水泥生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)更多的工藝選擇。在水泥制成系統(tǒng),目前主流的輥壓機(jī)應(yīng)用技術(shù)有:聯(lián)合粉磨工藝與半終粉磨工藝。 2.1 聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng) 將經(jīng)輥壓機(jī)擠壓后的粉狀物料經(jīng)V選打散和動(dòng)態(tài)選粉機(jī)進(jìn)行預(yù)分級(jí),較粗顆粒返回輥壓機(jī)重新擠壓,經(jīng)動(dòng)態(tài)選粉機(jī)分選出的一定細(xì)度細(xì)粉經(jīng)收塵器收集后,喂入球磨機(jī)內(nèi)進(jìn)一步粉磨。 喂入球磨機(jī)內(nèi)的粉狀物料直徑小,顆粒均齊,適合球磨機(jī)內(nèi)小研磨體的研磨作業(yè)。由于喂入球磨機(jī)的細(xì)小顆粒是經(jīng)過(guò)動(dòng)態(tài)選粉機(jī)精確分級(jí)分選過(guò)的,所以出磨水泥中不會(huì)含有較大的粗顆粒,出磨水泥的細(xì)度能滿(mǎn)足用戶(hù)的要求。其出磨水泥具有的特點(diǎn): 1)、比表面積大,顆粒分布較寬,水泥顆粒的球形狀態(tài)較好。 2)、水泥的需水比小,凈漿流動(dòng)度大。所以受到水泥攪拌站的歡迎。該工藝系統(tǒng)也適合球磨機(jī)開(kāi)路、閉路生產(chǎn)。 2.2 輥壓半終粉磨工藝 換言之來(lái)說(shuō),就是在輥壓粉磨的預(yù)粉磨階段,采用動(dòng)態(tài)高效選粉機(jī)選出一部分細(xì)度已經(jīng)合格的微粉料,提前作為成品。由于減少了部分微粉料在球磨機(jī)內(nèi)再粉磨。大大降低了球磨機(jī)內(nèi)過(guò)粉磨現(xiàn)象,提高了球磨機(jī)的粉磨效率。但由于微粉料的提前支取,造成其化學(xué)成份與出球磨機(jī)的粉料化學(xué)成份不一致(部分原料從磨機(jī)頭部喂入磨內(nèi)粉磨)。尤其在大量提取半成品微粉料時(shí),這種前后成分的不一致會(huì)造成入庫(kù)水泥的質(zhì)量變得不穩(wěn)定。另外,半終粉磨提前支取的微粉料具有以下特點(diǎn): 1)、由于未經(jīng)過(guò)磨機(jī)內(nèi)研磨體研磨,造成其顆粒微觀形狀的球形度較差。 2)、在水泥施工應(yīng)用時(shí)會(huì)造成需水量較大,凈漿流動(dòng)度偏小。甚至影響水泥的使用性能。 2.3 聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)實(shí)施 福建FQ企業(yè)水泥粉磨站,原有兩臺(tái)3.2×13米球磨機(jī)(1600kW)。其中一臺(tái)已于2012年進(jìn)行了輥壓機(jī)技術(shù)改造。配Ф1.5×1.0輥壓機(jī)(2×710kW)組成聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng),V選后配臥式動(dòng)態(tài)分選機(jī),其工藝系統(tǒng)如圖1所示。球磨機(jī)采用開(kāi)路工藝生產(chǎn),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量124t/h(品種PC32.5#,含添加10%礦粉)。另一臺(tái)3.2×13米球磨機(jī),不帶輥壓機(jī),配T-Sepa高效旋風(fēng)式選粉機(jī)(風(fēng)量90000m3/h)一臺(tái),閉路球磨機(jī)工藝系統(tǒng)生產(chǎn),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量60t/h(品種PO42.5#)。 2014年初,采用輥壓機(jī)半終粉磨工藝該廠對(duì)第二臺(tái)閉路工藝的球磨機(jī)系統(tǒng)實(shí)施改造,其工藝流程如上圖4。設(shè)備安裝完成后,于當(dāng)年8月份進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行。調(diào)試初期,利用半終粉磨工藝生產(chǎn)出水泥產(chǎn)品,經(jīng)化驗(yàn)室檢測(cè)后,現(xiàn)有的水泥產(chǎn)品與原先工藝生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品,在標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量及凈漿流動(dòng)度等性能上有所改變。由于當(dāng)?shù)厮噤N(xiāo)售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)上用戶(hù)對(duì)P.O42.5水泥品質(zhì)要求較嚴(yán)且該粉磨站的水泥成品庫(kù)數(shù)量少,庫(kù)容量偏小。 |